笔者曾在一家企业从事安全生产管理工作,问题解决6步法在一次事故解决中得到了充分利用,具体过程如下:
该企业有一种半自动的注塑生产线,操作步骤如下:
先双手将半成品拉过磨具槽并固定,然后用脚踏板开关模具合拢生产,注塑完毕后模具分开,将产品拉出,生产下一件。
员工在操作时,当手还没有拿出模具时,脚如果踩下踏板开关,手就要被压伤的危险。该生产线以前每年都有一到两个手被压伤,给企业的生产经营活动造成了巨大的损失。
2005年8月该生产线又发生安全事故,一个员工手被压伤,其他员工也因恐惧全部停止了生产。
处理情况如下:
1.描述问题
8月2日,注塑半自动生产线一员工作业时右手被模具压伤,
除拇指外,其他四根手指从第一关节处压断,现场其他员工因恐惧停止生产。以前发生过同类的安全事故。
2.临时围堵方案
立刻派人将伤者送往医院,打扫现场并上报工艺园区安全检查局。生产经理召集现场员工开会,讲解安全生产要注意的问题,并亲自上机台释放操作步骤及注意事项,工人返工。
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分析问题,提出可能的解决方案
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项目:人
问题:①操作时聊天
②白班没休息好,夜班时精神不好
③组长反应有做过操作培训但没有记录
解决方案:①重新进行操作培训及安全培训并填写培训记录。②禁止员工作业时聊天。③组长检查员工精神状态,发现问题时必须停止生产。
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项目:物料
问题:尺寸太短超标
解决方案:重新调整生产线,尺寸超标的严禁在半自动生产线,转全自动生产线。
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项目:设备
问题:设备未有防护装置
解决方案:增加光电装置,的那个手或杂物在模具中时,模具不合模。
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项目:作业方法
问题:作业方法不对
解决方案:严格按作业标准,并将脚踏开关改为收按,杜绝手在模具内时就合模。
4.解决问题的根源,选择解决方案
问题根源:设备安全装置不到位,员工粗心大意,产品长
度超标,作业方法不对。
解决方案:购买光电装置,更改设备开关,更改ERP系统,调整生产线安排,对员工进行培训。
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执行方案:
采购部门于第二日将光电装置及配件购回,设备部门于第二
天晚上将设备更改并调试完毕。信息部门当晚将系统更改,超标产品改为全自动生产。车间主管于第二日重新对员工进行操作及安全培训。
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核实方案有效性
经实的操作,当手在模具内时光电装置灯熄灭感应,模具不
能合模,员工培训已完成并填有培训记录,ERP系统更改超标订单(产品)已经不能再从系统排到半自动生产。从此以后半自动生产线再无人员工伤发生。